采用離心分離機對固液分離最佳參數工藝參數進行分 析,針對煤泥濃度、離心機轉速、差速、處理量等參數對離 心機脫水后的產品含水量、煤泥回收率及分離液濃度的影響 等進行分析。
1. 處理量
離心機的運行參數如下:轉速為 600 r/min,差速為 8 r/min,進煤泥濃度為25%,煤泥回收率與處理量關系如圖 1 所示。從試驗中得到的結論如下。
(1) 隨著離心機處理量的不斷增加,離心機產品中的水分 含量也不斷提升,在處理量達到180 m3 /h 時,離心機仍能取 得較好的處理效果,一般情況下,離心機的處理量保持在 140~160 m3 /h 時,離心機處理效果最佳。
(2) 離心機的處理量保持在 140~ 160 m3 /h 時,粗煤泥 回收率在80%以上。
(3) 離心機的處理量保持在 140~ 160 m3 /h 時,產品含 水率控制在20%以內。
2.入料濃度
離心機的運行工況:進煤泥速度為 180 m3 /h,轉速為 600 r/min,離心機差速為 8 r/min。入料濃度與離心機產品 水分之間關系如圖2 所示。主要結論如下。
離心機脫水效果與入料煤泥濃度的關系不明顯,當入料濃 度控制在24%以上時,煤泥可以取得較高的回收率 (70%以 上),產品水分含量保持在20%以內。
3.速差
離心機運行工況:進煤泥速度為 180 m3 /h,轉速為 600 r/min,進煤泥濃度為25%。 試驗主要結論:
①離心機差速為5~ 10 r/min 時,產品的 含水率為15%~17%,含水率小于20%;當差速為12 r/min 時,產品水分含量有所增加,達到 28%,分離液濃度值也有 所提升;
②差速對產品水分的影響不是很明顯,但是實際生產 過程中應根據入料濃度及處理量合理確定,處理量較大時,差 速過低容易以引起離心機出現堵塞情況,差速過大則會引起產 品水分過大。